為避免正常過鋼時(shí)導(dǎo)槽因溫度過高對(duì)信號(hào)檢測(cè)產(chǎn)生誤信號(hào),自年修大改以來,軋鋼廠棒材生產(chǎn)線3#飛剪前熱檢測(cè)口導(dǎo)槽一直是采用水冷裝置對(duì)其進(jìn)行冷卻。近期因環(huán)境氣溫降低,冷卻水受熱易氣化,造成現(xiàn)場(chǎng)水霧很大,對(duì)信號(hào)檢測(cè)極易造成干擾,影響飛剪的正常動(dòng)作,給產(chǎn)線帶來一定的故障率。
為此,該廠電氣車間利用日常停機(jī)換品種時(shí)間對(duì)現(xiàn)場(chǎng)氣閥進(jìn)行整改,通過增加閥體和電控系統(tǒng),實(shí)現(xiàn)對(duì)氣閥的自動(dòng)控制,有開機(jī)過鋼時(shí)氣閥自動(dòng)打開,停機(jī)檢修時(shí)自動(dòng)關(guān)閉。通過改進(jìn),既有效的避免了現(xiàn)場(chǎng)因水霧大造成的信號(hào)干擾,也有效的減少了維護(hù)人員現(xiàn)場(chǎng)手動(dòng)開關(guān)閥的工作量,同時(shí)也避免了不必要的資源浪費(fèi)。
此改進(jìn)雖小,但效果明顯,自投入使用以來大大的改善了現(xiàn)場(chǎng)檢測(cè)口的環(huán)境,有效的提升了信號(hào)檢測(cè)的穩(wěn)定性,為線上的穩(wěn)定生產(chǎn)提供了有力保障,同時(shí)也獲得了維護(hù)人員的一致好評(píng)。(軋鋼廠 李文文)