12月22日,煉鐵廠1號高爐采用回收煤氣打水降料面法,實現(xiàn)了“零”爆震安全停爐,休風后料線14.7米,降至爐腹上部,完全達到噴涂施工要求,達到了安全、順利、精準空料線停爐的預期效果。
整個降料線過程準備充分,控制得當。首先是將兩個機械探尺校準零點,調(diào)節(jié)量程至15米,并以雷達探尺為參考,東西探尺交替點測,掌握實時料線深度;接著是爐頂打水效果良好,嚴格控制爐頂溫度在200-350℃,向爐內(nèi)通氮氣稀釋氫氣、氧氣,使其濃度控制在目標范圍內(nèi),氫氣含量最高瞬時值為7.0%,氧氣最高1.2%,這是此次降料線過程中未產(chǎn)生爆震的重要原因之一;然后是風量控制,原則上在爐況允許的前提下,前期盡可能保持較高風量,以縮短控料線時間,正???300-1350m3/min,根據(jù)頂溫等情況適當減風、降風壓操作,后期降至1130m3/min;最后是出鐵情況整體良好,鐵水硅始終保持在1.1-1.7%,預計降料線過程應該出鐵92噸,實際出鐵99.64噸,渣鐵完全出盡。
從21日21:20開始送風,至22日4:15休風共計耗時6小時55分鐘,全程累計消耗風量約518750m3,爐頂打水約380噸。(煉鐵廠 黎成龍)