12月22日,煉鐵廠1號(hào)高爐采用回收煤氣打水降料面法,實(shí)現(xiàn)了“零”爆震安全停爐,休風(fēng)后料線14.7米,降至爐腹上部,完全達(dá)到噴涂施工要求,達(dá)到了安全、順利、精準(zhǔn)空料線停爐的預(yù)期效果。
整個(gè)降料線過(guò)程準(zhǔn)備充分,控制得當(dāng)。首先是將兩個(gè)機(jī)械探尺校準(zhǔn)零點(diǎn),調(diào)節(jié)量程至15米,并以雷達(dá)探尺為參考,東西探尺交替點(diǎn)測(cè),掌握實(shí)時(shí)料線深度;接著是爐頂打水效果良好,嚴(yán)格控制爐頂溫度在200-350℃,向爐內(nèi)通氮?dú)庀♂寶錃?、氧氣,使其濃度控制在目?biāo)范圍內(nèi),氫氣含量最高瞬時(shí)值為7.0%,氧氣最高1.2%,這是此次降料線過(guò)程中未產(chǎn)生爆震的重要原因之一;然后是風(fēng)量控制,原則上在爐況允許的前提下,前期盡可能保持較高風(fēng)量,以縮短控料線時(shí)間,正???300-1350m3/min,根據(jù)頂溫等情況適當(dāng)減風(fēng)、降風(fēng)壓操作,后期降至1130m3/min;最后是出鐵情況整體良好,鐵水硅始終保持在1.1-1.7%,預(yù)計(jì)降料線過(guò)程應(yīng)該出鐵92噸,實(shí)際出鐵99.64噸,渣鐵完全出盡。
從21日21:20開(kāi)始送風(fēng),至22日4:15休風(fēng)共計(jì)耗時(shí)6小時(shí)55分鐘,全程累計(jì)消耗風(fēng)量約518750m3,爐頂打水約380噸。(煉鐵廠 黎成龍)